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什么是立异效果落地的“终究一公里”?“只要职工乐意在作业中用的东西,才是好的立异效果。假如放置了,没有真实在一线出产中发挥作用,那立异效果落地的‘终究一公里’就没有打通。”集团技术大师、井下作业首席技师、第九届“感动石化”人物杨相杰解释道。
今年以来,该中心大力推动立异效果从实验室走向作业现场,构建“痛点搜集—定向攻关—适配优化—推行应用—人才支撑”全链条机制,针对一线劳动强度大、数字化设备适配难等问题精准发力。多位技术大师深化一线发掘立异点,联合技术、出产、运维等多部分力气协同研制,19项立异效果获专利授权,多项技术在现场推行运用率超50%,让立异效果真实成为一线出产的“硬支撑”。
“立异不能‘凭空捏造’,有必要盯着一线的急难愁盼问题找方向。”该中心司理柴志刚表明。为保证立异效果贴合出产实践,中心树立“一线痛点直报—专家评定立项—专班推动攻关”机制,经过技术大师驻井调研、班组座谈搜集等方法,全面整理作业现场“卡脖子”问题。对搜集的痛点分类分级,优先挑选出劳动强度大、自动化适配性差的难题,以揭榜挂帅方式清晰攻关主体与时限。
换井口是井下作业的“硬骨头”,1吨重的井口设备需8名作业工合力操作2小时,劳动强度高。油田特级技师胡彦兵在一线调研时捕捉到这一痛点,当即提交攻关请求。经中心多部分审阅、油田技师协会挑选,“替换井口大四通设备研制”项目正式立项。该中心随即整合立异作业室、技师作业站、作业区资源,组成跨专业攻关组,摒弃传统大型粗笨设备思路,奇妙组合地锚车与小吊车,用“巧劲”代替“蛮劲”。终究研制的设备让换井口作业人数折半、时刻缩短六分之五,推行至濮南作业区后,运用率超50%井次,成为一线职工争相运用的“减负神器”。
“立异效果还需经过现场打磨适配,才干保证好用。”该中心油田井下作业专家李金洪说。针对数字化转型中新设备与老场景磨合不畅的落地梗阻,中心树立“立异效果试产—问题反应—迭代优化”闭环机制,组织技术人员驻场盯梢试用状况,实时搜集一线职工操作运用主张,快速调整优化技术参数与设备规划。
跟着自动化设备在作业现场遍及,新问题随之而来:作业队搬家新井时,钻台与井口对正环节虽完结自动化,但因对精度要求极高,差错稍大便会导致液压回转、吊卡扣不上,终究仍需人工推扶,没能真实下降劳动强度与施行工程的本钱。油田井下作业首席技师卢来生牵头攻关后,并未急于定型效果,而是带着原型设备深化3个作业队试产。依据不同井型、地貌的运用反应,他们先后调整4次设备视点规划、优化2套定位体系,终究推出“钻台吊装对正井口扶正设备”。该设备本钱缺乏500元,经过精准适配自动化操作场景,一年可节省作业时长720小时、下降施行工程的本钱72万元,现在已在12支作业队全面推行。
“找到难题是第一步,更重要的是找到能处理难题的人。”杨相杰表明。该中心技师作业站以“手把手、肩并肩、背靠背”九字诀培养立异人才,为效果落地供给继续支撑:新人期由技术大师现场手把手教操作、传经历,夯实一线实操根底;成长期遴派人才参与全国技术竞赛,与职业顶尖教练肩并肩历练,开拓立异视界;成熟期让人才挑起攻关重担,与技师站背靠背支撑,成为破解一线难题的“顶梁柱”。
在人才选拔上,中心既看专业技术,也垂青一线经历与贡献认识。“只要真实懂得一线的难处,才干精准找到立异突破点,把效果打磨到职工心田里。”杨相杰说。现在,技师作业站已培养立异主干86名,其间30人来自一线作业班组。今年以来,这支立异“天团”牵头完结38项难题攻关,创效超千万元。现在,杨相杰正带领团队总结年度效果,同步发动维修难题调研与双向选人作业,继续为立异效果落地注入人才生机。